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鍋爐除塵器

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鍋爐除塵器開(kāi)機操作規程和除塵性能受影響原因

發(fā)布時(shí)間:2018-12-06
鍋爐除塵器選用過(guò)濾風(fēng)速時(shí),若選用過(guò)高,處理相同風(fēng)量的含塵氣體所需的濾料過(guò)濾面積小,則除塵器...

鍋爐除塵器選用過(guò)濾風(fēng)速時(shí),若選用過(guò)高,處理相同風(fēng)量的含塵氣體所需的濾料過(guò)濾面積小,則除塵器的體積、占地面積小,耗鋼量也小,一次投資也??;但除塵器阻力大,耗電量也大,因而運行費用就大,且排放質(zhì)量濃度大,濾袋壽命短。反之,過(guò)濾風(fēng)速小,一次投資大,但運行費用小,排放濃度質(zhì)量小,濾袋壽命長(cháng)。近年來(lái),袋式除塵器的用戶(hù)對除塵器的要求高了,既關(guān)注排放質(zhì)量濃度,又關(guān)注濾袋壽命。不僅要求達到30~50mg/m3的排放質(zhì)量濃度,還要求濾袋的壽命達到2~4年,要工藝設備在一個(gè)大檢修周期(2~4年)內,除塵器能長(cháng)期連續運行,不換濾袋。這就是說(shuō),濾袋壽命要較之以往1~2年延長(cháng)至3~4年。因此,過(guò)濾風(fēng)速不宜選大而是要選小,從而阻力也可降低,運行能耗低,相應延長(cháng)濾袋壽命,降低排放質(zhì)量濃度。這一情況。一方面也了濾料行業(yè)改進(jìn),提高濾料的品質(zhì),研制新的產(chǎn)品,另一方面也促使除塵器的設計者、選用者依據不同情況選用濾料,選取較低的過(guò)濾風(fēng)速。如火電廠(chǎng)燃煤鍋爐選用脈沖袋式除塵器,排放質(zhì)量濃度為30~50mg/m3,濾袋使用壽命4年,過(guò)濾風(fēng)速為0.9~1.2m/min,較之過(guò)去為低。鍋爐除塵器選擇過(guò)濾風(fēng)速時(shí),若采用分室停風(fēng)的反吹風(fēng)清灰或停風(fēng)離線(xiàn)脈沖清灰的袋式除塵器,過(guò)濾風(fēng)速要采用凈過(guò)濾風(fēng)速,這一點(diǎn)要注意。

鍋爐除塵器操作規程:

一、開(kāi)機前準備

1、除塵器各檢查孔處于關(guān)閉狀態(tài)。

2、各用電設備供電正常。

3、壓縮空氣供應正常,正常值為0.4MPa以上。

二、開(kāi)/關(guān)機步驟

1、開(kāi)機順序

壓縮空氣—卸灰系統—脈沖清灰系統—風(fēng)機—工藝設備

2、關(guān)機順序

工藝設備—風(fēng)機—脈沖清灰系統—卸灰系統—壓縮空氣

3、說(shuō)明

1、本除塵系統卸灰采用手動(dòng)卸灰,卸灰系統可不遵循以上開(kāi)關(guān)機順序。

2、除塵器如非長(cháng)期停機,可不必關(guān)閉壓縮空氣閥門(mén)及控制系統。

3、除塵器如需長(cháng)期停機,當除塵器風(fēng)機停止運行后,脈沖清灰系統須正常運行1~5個(gè)清灰周期,并清空除塵器灰斗內存灰,做到濾袋無(wú)積灰、灰斗內無(wú)存灰。如有可能,定期進(jìn)行空運轉。

三、日常管理

1、設備運行過(guò)程中,要設專(zhuān)人進(jìn)行管理,并做好運行記錄。

2、除塵器氣源三聯(lián)件中的油水分離器應每班排污一次,油霧器要經(jīng)常檢查存油情況,及時(shí)加油。

3、視灰斗內存灰情況,每班至少卸灰一次。

4、電機、減速機等運轉部件應按規定加油,發(fā)現不正常應及時(shí)處理。

5、脈沖閥、提升閥氣缸如內部有雜質(zhì)、水分等異物,應及時(shí)。電磁閥、膜片如發(fā)生故障或損壞,應及時(shí)或更換。

6、檢查門(mén)上的密封條,如有老化,應及時(shí)更換。

7、定期檢查壓縮空氣系統、卸灰系統,發(fā)現異常及時(shí)處理。

8、每班檢查除塵煙囪排放情況,如發(fā)現煙囪冒灰,應及時(shí)更換破損濾袋。

9、定期對除塵器程序進(jìn)行核對。

鍋爐除塵器除塵性能受影響的原因如下:

(1)鍋爐除塵器能力不足,單位電除塵器面積(單位電除塵器面積系電除塵器面積與燒結機面積之比值)僅為0.95,遠遠落后于目前國內機頭除塵器的主流配置。

(2)兩臺125平方米電除塵器,投產(chǎn)于1993年和1995年,運行至今,設備嚴重老化,雖先后采取人孔門(mén)、灰斗等漏風(fēng)點(diǎn)焊補、采用密封墊等措施,防止漏風(fēng)、結露,但漏風(fēng)率很難設計值(<3%)多處漏風(fēng)導致除塵器內部氣流湍流,除塵性能下降。

(3)極板、極線(xiàn)腐蝕率、變形率達到40%以上,由于漏風(fēng),當煙氣溫度低于漏點(diǎn)時(shí),煙氣中所含的二氧反應硫與冷凝水結合,形成酸性物質(zhì),導板、極線(xiàn)下部腐蝕嚴重;極板、極線(xiàn)強度降低、變形,極間距無(wú)法在450mm,導致電場(chǎng)強度分布不均勻,陽(yáng)極板的利用率下降,除塵器除塵效率下降。

(4)三個(gè)電場(chǎng)全部為單側側旋轉錘振打,振打系統剛度不夠,振打力不足,電場(chǎng)頂部掛灰嚴重,以下次之,這種情況導致電流降低,二次電壓降低,除塵效率急劇降低;芒刺線(xiàn)結球是電除塵器固有的現象,但因原料中配加煉鐵、煉鋼、熱電等生產(chǎn)環(huán)節的除塵灰(2007年萊鋼燒結廠(chǎng)消化除塵灰主要成分分析見(jiàn)表1),這些除塵灰為高鈣或高堿灰,導致除塵灰粘性強,結球肥大,把整個(gè)芒刺全部包裹,造成電暈封閉,這也是造成除塵器運行效率降低的重要原因,對振打形式的改造勢在必行。

(5)對于二、三電場(chǎng)收集下來(lái)的輕質(zhì)絮狀粉塵,氯化物含量較高,是造成除塵器清灰困難的主要原因,其含鐵較低,利用價(jià)值不大,返回料場(chǎng)重新利用會(huì )造成惡性循環(huán),加劇了電場(chǎng)的負荷,因此將二、三電場(chǎng)除塵灰外排,不再進(jìn)入燒結生產(chǎn)的閉路循環(huán)。


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